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行業(yè)新聞

燃煤電廠脫硫廢水零排放現(xiàn)場(chǎng)中試研究

發(fā)布時(shí)間:2020-07-30 16:28
公司名稱:山東木府環(huán)保科技有限公司
      燃煤電廠煙氣脫硫主要采用石灰石-石膏濕法工藝,在此過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一種呈酸性、鹽度高、硬度高、腐蝕性強(qiáng)、易結(jié)垢、含多種重金屬的脫硫廢水。
      該廢水污染物組成復(fù)雜,水質(zhì)、水量波動(dòng)大。電廠普遍采用傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”(中和、沉淀、澄清)工藝對(duì)其進(jìn)行處理,但處理效率較低,對(duì)廢水總?cè)芙庑怨腆w(TDS)、鈣鎂結(jié)垢因子、氯化物的去除效果差,往往難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行和處理廢水的達(dá)標(biāo)排放。
      隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,膜分離、蒸發(fā)結(jié)晶等零排放技術(shù)逐漸興起,電廠廢水零排放逐漸提上日程。然而,脫硫廢水作為電廠最難處理和回用的末端廢水之一,仍是制約全廠廢水零排放的關(guān)鍵性因素。 
              
      本研究以我國(guó)華中地區(qū)某燃煤電廠(裝機(jī)總?cè)萘? 400 MW)脫硫廢水為對(duì)象,針對(duì)該廢水的實(shí)際水質(zhì)特點(diǎn),開發(fā)了“兩級(jí)軟化+過(guò)濾+高級(jí)氧化”預(yù)處理、“納濾(NF)+碟管式反滲透(DTRO)”膜處理、“機(jī)械式蒸汽再壓縮(MVR)”蒸發(fā)結(jié)晶組合工藝,并開展了現(xiàn)場(chǎng)中試研究和可行性驗(yàn)證,以期為脫硫廢水零排放提供工藝方案和工程設(shè)計(jì)參考。
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                                                       脫硫廢水水質(zhì)
      脫硫廢水污染物成分受煙氣特點(diǎn)、補(bǔ)充水水質(zhì)、石灰石品質(zhì)、脫硫運(yùn)行工況等諸多因素的影響,組成復(fù)雜。某燃煤電廠脫硫廢水排放量約125 m3/h,水質(zhì)分析結(jié)果如表 1所示。
                                                表 1 某燃煤電廠脫硫廢水水質(zhì)
                              
                                                                                                                             
                              注:除pH、濁度(NTU)外,其余項(xiàng)目單位均為mg/L。
       水質(zhì)分析結(jié)果表明,該脫硫廢水具有高含鎂特征,其Mg2+質(zhì)量濃度(13 536 mg/L)是行業(yè)常見水平(3 000~6 000 mg/L)的3~4倍,系該電廠煙氣脫硫所用的石灰石含鎂過(guò)高所致;同時(shí)廢水中含有大量Ca2+、SO42-及一定量的Ba2+、Sr2+、SiO2,因此硬度高,易導(dǎo)致結(jié)垢。
       廢水呈酸性(pH為6.5),TDS在37 330~72 180 mg/L范圍內(nèi)波動(dòng),并含有高濃度的Cl-,腐蝕性強(qiáng)。Hg、Pb、Ni、As、Cd、Cr等重金屬離子含量超標(biāo),毒害性強(qiáng)。
       廢水中含有一定量的COD,主要系有機(jī)物和還原性無(wú)機(jī)物(亞硫酸鹽、硫代硫酸鹽)導(dǎo)致。
       脫硫廢水的如上特點(diǎn),極易導(dǎo)致膜材料的污染、結(jié)垢、堵塞、氧化等,并對(duì)設(shè)備、管路(特別是蒸發(fā)結(jié)晶器)材質(zhì)的耐腐蝕性提出了很高要求。
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                                               工藝流程及參數(shù)
2.1 工藝流程
       根據(jù)脫硫廢水水質(zhì)特點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)中試試驗(yàn)采用的廢水零排放處理系統(tǒng)主要由預(yù)處理、膜處理、蒸發(fā)結(jié)晶3部分構(gòu)成,設(shè)計(jì)處理水量1 m3/h,試驗(yàn)周期35 d。工藝流程見圖 1。
               
                                       圖 1 脫硫廢水零排放中試系統(tǒng)工藝流程
2.2 預(yù)處理系統(tǒng)及參數(shù)
      預(yù)處理系統(tǒng)的作用是最大限度去除廢水中的結(jié)垢因子,保障膜系統(tǒng)、蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因廢水Mg2+含量高,化學(xué)軟化處理后產(chǎn)泥量大,因此對(duì)一級(jí)軟化單元配備了板框壓濾機(jī),二級(jí)軟化單元配備了高效沉淀池。
      脫硫廢水(1 m3/h)首先經(jīng)均質(zhì)罐提升至一級(jí)軟化池(池容1.2 m3),投加石灰調(diào)節(jié)pH至11,以去除Mg2+、SO42-等離子。泥水混合物經(jīng)板框壓濾機(jī)分離,泥餅外運(yùn)處理,壓濾液經(jīng)中間水箱泵入二級(jí)軟化-高效沉淀“一體化”反應(yīng)池(見圖 1)。
      一體化反應(yīng)池分為3個(gè)反應(yīng)段:第1段池容0.72 m3,投加NaOH進(jìn)一步除Mg2+;第2段池容0.72 m3,投加Na2CO3及Fe3+、PAM助凝劑(投加量分別為32.2 kg/m3、80 g/m3、1 g/m3),主要脫除Ca2+;第3段池容3.18 m3,為高效斜板沉淀池,水力停留時(shí)間8 h。第3段沉淀池出水經(jīng)過(guò)砂濾(pH調(diào)至7~9)后,采用臭氧多相催化氧化進(jìn)行深度處理,氧化塔直徑0.9 m,高3.7 m,內(nèi)置多孔無(wú)機(jī)材料負(fù)載型催化劑床層,有效體積2 m3,水力停留時(shí)間2 h。
2.3 膜處理系統(tǒng)及參數(shù)
        膜處理系統(tǒng)采用耐污染能力強(qiáng)、回收率高的NF+DTRO組合工藝,以實(shí)現(xiàn)廢水濃縮減量,降低后續(xù)蒸發(fā)系統(tǒng)規(guī)模。其中NF可截留二價(jià)、高價(jià)離子和小分子有機(jī)物,達(dá)到初步分鹽和預(yù)濃縮的目標(biāo)。本試驗(yàn)采用兩級(jí)卷式NF膜組件,設(shè)計(jì)處理水量1 m3/h(pH為6~7,SO42-質(zhì)量濃度約為2 000 mg/L),工作壓力1.0 MPa;設(shè)計(jì)產(chǎn)水0.75 m3/h(SO42-質(zhì)量濃度 < 100 mg/L),濃水0.25 m3/h,回收率75%,回流量1 m3/h。NF濃水回流至原水均質(zhì)罐,產(chǎn)水經(jīng)DTRO處理后,清水回收利用,濃縮液進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)。DTRO單元設(shè)計(jì)處理水量1 m3/h(pH為6~7,TDS約為30 000 mg/L),工作壓力6.6 MPa;設(shè)計(jì)產(chǎn)水0.75 m3/h(TDS≤ 1 000 mg/L),濃水0.25 m3/h,回收率75%,回流量1 m3/h。
2.4 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)及參數(shù)
       蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)采用MVR水平管式加熱蒸發(fā)器,配強(qiáng)制循環(huán)泵和結(jié)晶出鹽系統(tǒng)。蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)壓縮機(jī)壓縮,提高壓力、溫度和熱焓后,返送至蒸發(fā)器作為熱源。過(guò)飽和溶液進(jìn)入稠厚器增稠,冷卻后經(jīng)離心機(jī)分離回收固體鹽,母液返回蒸發(fā)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)脫硫廢水零排放。
       試驗(yàn)設(shè)計(jì)處理水量0.5 m3/h,TDS為120 000 mg/kg,pH為6~7;設(shè)計(jì)產(chǎn)水0.44 m3/h,TDS≤ 10 mg/kg,回收率88%;NaCl純度 > 92%。
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                                                     系統(tǒng)運(yùn)行情況
3.1 預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行效果
      試驗(yàn)期間,一級(jí)軟化、二級(jí)軟化單元的進(jìn)出水水質(zhì)變化分別如圖 2、圖 3所示。

圖 2 一級(jí)軟化單元對(duì)脫硫廢水的處理效果

       圖 3 二級(jí)軟化單元對(duì)脫硫廢水Mg2+、Ca2+的去除效果
         由圖 2可知,原水的Mg2+、Ca2+、SO42-、TDS濃度波動(dòng)大,試驗(yàn)期間Mg2+、TDS總體呈下降趨勢(shì),SO42-略有上升,可能與脫硫物料品質(zhì)和工況有關(guān)。
         因原水具有高含鎂特征,將導(dǎo)致軟化藥劑消耗大、產(chǎn)泥量大,故一級(jí)軟化采用石灰來(lái)降低藥劑成本,采用板框壓濾來(lái)實(shí)現(xiàn)泥水分離。結(jié)果表明,壓濾液Mg2+、SO42-、TDS濃度均得以有效降低,波動(dòng)性得到緩解。
         其中,Mg2+、SO42-質(zhì)量濃度從數(shù)量級(jí)10mg/L分別降至200~720、1 710~2 875 mg/L,平均去除率分別為97.9%、93.9%;TDS從3.7×104~7.2×104mg/L降至2.8×104~3.5×10mg/L,平均去除率為43.5%,總鹽度有所下降。
         可見一級(jí)石灰軟化-板框壓濾工藝可行,反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定,較好地克服了原水水質(zhì)波動(dòng),高效去除了廢水中的Mg2+、SO42-,在除硬的同時(shí),也減輕了后序NF系統(tǒng)分離SO42-的壓力。
        石灰軟化引入大量Ca2+,導(dǎo)致廢水Ca2+質(zhì)量濃度升高至1 030~2 330 mg/L,其主要在二級(jí)軟化單元去除。已有研究表明,NaOH、Na2CO3作軟化劑,F(xiàn)e鹽、PAM作助凝劑是可靠的脫硫廢水預(yù)處理手段。
        試驗(yàn)結(jié)果(見圖 3)表明,廢水經(jīng)二級(jí)軟化-高效沉淀“一體化”反應(yīng)器處理后,出水Ca2+質(zhì)量濃度降至8~22 mg/L;Mg2+質(zhì)量濃度進(jìn)一步降至12~21 mg/L,總體去除率分別為99.9%、98.5%。
        二級(jí)軟化出水經(jīng)砂濾后,進(jìn)入臭氧多相催化氧化單元,深度去除COD,以防止有機(jī)污染物污染后序膜組件。考慮到Cl-對(duì)COD檢測(cè)的干擾作用,對(duì)進(jìn)出水的總有機(jī)碳(TOC)濃度進(jìn)行了檢測(cè),處理效果如表 2所示。
                   表 2 臭氧多相催化氧化單元運(yùn)行效果

      由圖 2可知,試驗(yàn)期間,臭氧多相催化氧化單元對(duì)廢水COD、TOC的去除率分別為12%~52%、78.8%~94.6%。
3.2 膜處理系統(tǒng)運(yùn)行效果
采用NF+DTRO組合工藝對(duì)脫硫廢水進(jìn)行膜濃縮處理,并重點(diǎn)關(guān)注NF對(duì)SO42--、Cl-的分離效果及DTRO對(duì)TDS的截留情況。因水量限制,膜系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行15 d。NF、DTRO處理效果分別如圖 4、表 3所示。

   圖 4 NF單元對(duì)脫硫廢水SO42-、Cl-的去除效果
                        表 3 DTRO膜分離系統(tǒng)運(yùn)行效果

       試驗(yàn)結(jié)果表明,NF工藝對(duì)二價(jià)鹽SO42-有較好的截留效果,進(jìn)水SO42-為1 812~2 875 mg/L,產(chǎn)水SO42-降至60.1~146.9 mg/L(平均值92.9 mg/L),SO42-平均去除率為95.8%,產(chǎn)水Na2SO4含量低;一價(jià)鹽Cl-的濃度略有提升,進(jìn)水、產(chǎn)水Cl-分別為6 500~ 11 750、7 500~12 000 mg/L??梢姡肗F對(duì)二價(jià)鹽的選擇性截留作用,可達(dá)到Na2SO4、NaCl的初步分鹽的效果。
       NF濃水返回預(yù)處理工段,NF產(chǎn)水(TDS為27 800~32 200 mg/L)經(jīng)DTRO進(jìn)一步提濃減量,產(chǎn)水平均TDS降至1 000 mg/L左右,平均TDS去除率達(dá)到96.6%,基本滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T 3923—2007)。DTRO濃水TDS為123 000 mg/L,進(jìn)入MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)處理。試驗(yàn)期間,NF、DTRO系統(tǒng)均能夠穩(wěn)定運(yùn)行,再次表明“兩級(jí)軟化+過(guò)濾+高級(jí)氧化”作為膜系統(tǒng)的預(yù)處理工藝切實(shí)可行。
3.3 蒸發(fā)結(jié)晶運(yùn)行效果
        DTRO濃水中主要含有NaCl以及少量Na2SO4等鹽,其進(jìn)入MVR蒸發(fā)器在溫度85 ℃下進(jìn)行蒸發(fā)處理。試驗(yàn)結(jié)果表明,平均水蒸發(fā)量為400~500 kg/h,產(chǎn)水TDS為5~10 mg/kg。物料經(jīng)稠厚器增稠、離心分離,結(jié)晶狀況良好。
        自運(yùn)行第8天起連續(xù)出鹽,離心母液返回蒸發(fā)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)鹽水的完全分離。經(jīng)第三方檢測(cè),本試驗(yàn)所收集NaCl鹽的純度為93.6%~94.5%(> 92%),符合《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2016)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
        MVR系統(tǒng)處理噸水的電耗為55 kW·h,除進(jìn)料預(yù)熱和壓縮機(jī)密封之外基本無(wú)需補(bǔ)充蒸汽。結(jié)晶系統(tǒng)狀況良好,完全實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水分鹽及零排放的目標(biāo)。   
                                                                                                                                                                                         
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                                                                  結(jié) 論


     采用兩級(jí)軟化+過(guò)濾+高級(jí)氧化預(yù)處理、NF+DTRO膜處理、MVR蒸發(fā)結(jié)晶工藝處理燃煤電廠脫硫廢水切實(shí)可行。預(yù)處理系統(tǒng)有效克服了脫硫廢水硬度高、水質(zhì)波動(dòng)大等問(wèn)題,最大限度去除了Ca2+/Mg2+等結(jié)垢因子、重金屬、懸浮物及有機(jī)污染物,為后續(xù)工藝提供了安全保障。
     NF工藝對(duì)二價(jià)鹽截留效果顯著,達(dá)到了初步分鹽和預(yù)濃縮的目的;經(jīng)DTRO工藝進(jìn)一步提濃減量,產(chǎn)生清水TDS約為1 000 mg/L,基本滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T 3923—2007)。DTRO濃水經(jīng)MVR蒸發(fā)結(jié)晶處理,分離獲得NaCl鹽的純度 > 92%,滿足《工業(yè)鹽》           (GB/T 5462—2016)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),完全實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水分鹽及零排放的要求。
   (來(lái)源:《工業(yè)水處理》2020年第6期,參考文獻(xiàn)略。)
 


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